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船用汽輪循環(huán)泵的改進設計
論文摘要:針對原船用汽輪循環(huán)泵存在的諸多問題進行了設計和生產工藝的改進,改進后的船用汽輪循環(huán)泵,經陸試及遠航的考核檢驗,性能完全實現改進設計的預定指標。
1 前言
船用汽輪循環(huán)泵主要由汽輪機、減速器和循環(huán)泵三大部件組成。汽輪機聯帶減速器驅動循環(huán)水泵工作,將船外的海水吸入主冷凝器和主機滑油冷卻器使工質冷卻。另外,當機爐艙破損漏水時,該泵作為應急排水泵,將船艙內的積水排出船外。
汽輪機由轉子和殼體組成,轉子安裝有葉片、減速器小齒輪及向各軸承提供潤滑油的齒輪油泵等部件。殼體上裝有噴嘴箱、速關閥、**輔助閥、**輔助閥、隔板、汽輪機密封裝置、支持軸承和止推軸承等。
減速器亦由轉子和殼體組成,轉子安裝有減速器大齒輪、測速裝置、支持軸承和止推軸承等部件。殼體還安裝有滑油冷卻器等部件。
循環(huán)泵仍由轉子和殼體組成,轉子上安裝有泵輪(即工作輪)、橡膠支持軸承等部件。為了檢修方便,殼體由兩半組成,垂直中分面用螺栓固定,殼體包括泵殼、**半導向器、**半導向器、泵蓋、進水部分等部件。
2 改進設計的提出
2.1 原汽輪循環(huán)泵的汽輪機調速由速關閥控制一個噴嘴,**
輔助閥
控制兩個噴嘴,通過這兩閥可以完成泵的各運行工況。**輔助閥控制三個噴嘴,用于超負荷或當汽輪機蒸汽參數降低時打開使用,也可將它作為備用閥。由于上述三閥都是手動閥,因而不僅工作量大,而且還難以實現自動控制。為了解決該問題,將速關閥改為自控閥,增加調節(jié)閥的作用,另兩閥不改。經過運行發(fā)現該項措施仍存在兩個問題:一是速關閥口徑較大,在小開度狀態(tài)下,很容易自動關死;二是對閥門的控制較分散,當船在倒車時,要手動開啟一個輔助閥進行控制,這樣就不能完全實現正、倒車的自動控制,所以還需要再進一步改進。
2.2 原泵上的冷油器換熱管容易破損,在接頭處易脫開。
2.3 原循環(huán)泵的兩個滑動軸承為橡膠軸承。由于加工工藝落后,橡膠與銅鑄件粘接性能差,制造中成品率極低,這需要改進設計。
2.4 原汽輪機上端支持軸承存在供油量不足的情況,供油性能有待在改進設計中得到改善。
2.5 根據設備研制任務書所述:該泵在軸系轉速為260r/min時,發(fā)現一橫向振動共振峰值,而在其轉速下,同時發(fā)現泵軸振動較強烈,使該泵難以正常工作,這需要在改進設計中找出原因,予以解決。
2.6 為提高運行性能,增加了電動油泵,在機組啟動時和停機后使用。
2.7 另外,對某些部件的加工工藝需要改進,以進一步提高汽輪循環(huán)泵的運行性能。
3 改進設計
3.1 電動調節(jié)閥的改進設計
首先改進設計了噴嘴箱,使原速關閥不再直接控制噴嘴,只起主汽閥和速關閥的作用,它能手動開關和自動、手動速關,取消了其調速功能;原速關閥控制的一個噴嘴和**輔助閥控制的兩個噴嘴由新設計的電動調節(jié)閥控制。原**輔助閥仍然保留,稱為輔助閥,作用不變。
新設計的電動調節(jié)閥由電動執(zhí)行機構驅動,通過變速齒輪減速,由大小
閥
組合的閥門的閥桿作水平方向移動,使閥門開閉,起到調節(jié)汽輪機的進汽量的作用。在小開度進汽時,小閥優(yōu)越的調控能力得以充分發(fā)揮。電動執(zhí)行機構設有就地手輪,可以就地手動控制電動調節(jié)閥,還設有電控箱,可以遠距離電控電動調節(jié)閥,也可以通過集控室的微機對電動調節(jié)閥進行自動控制。該電動調節(jié)閥的調控功能可完全滿足主汽輪機組正、倒車各工況的要求,因此汽輪循環(huán)泵實現了啟動、運行和停機的自動化。
3.2 冷油器換熱管問題的解決
首先對冷油器換熱管容易破損的原因進行了分析,認為主要原因是由于B30管在生產加工、安裝過程及運輸過程中與其它零部件磨擦、撞擊、碰傷,在安裝后運行中與海水長期接觸,海水的污染物會滯留在被損傷的凹痕里,在海水的作用下形成電化學腐蝕,使B30管的損傷處越來越薄,以至*后破裂。因此制訂了具體要求,即要求制造廠按技術要求進行生產、安裝和運輸,盡量避免此類事情發(fā)生。
冷油器換熱管的接頭易脫開,經分析是脹管的質量問題。經大量嚴格的試驗及計算將脹管力控制在一定的范圍內,使脹管既能做到密封,又不使接頭處脫開,使管子保持在原強度范圍內,不致脹裂。
3.3 橡膠
軸承
問題的解決
原泵橡膠軸瓦的銅鑄件采用普通澆鑄,容易產生缺陷,合格率低;橡膠與銅鑄件的粘接技術不過關,容易產生橡膠在銅鑄件上的剝離,在產品檢查時,合格率低于50%。改進后銅鑄件采用離心澆鑄,鑄件的晶粒細,排列緊密,所有鑄件均一次鑄澆合格,因此,提高了鑄件質量。橡膠與銅鑄件的粘接也采用現代工藝配方及科學有效的生產管理,生產橡膠軸瓦的合格率提高到90%以上。
原下端橡膠軸瓦水室的半徑為R3,現改為R8,冷卻水通流面積增加1.4167倍;原上端橡膠軸瓦水室半徑為R5,現改為R10,冷卻水通流面積增加1.28倍,這樣使橡膠軸瓦有更多的冷卻水進行冷卻、潤滑,避免被軸粘牢。
3.4 潤滑油供應不足問題的解決
對齒輪油泵的供油量及各軸承和齒輪傳動的耗油量逐項進行了計算,計算結果表明齒輪油泵的供油量正常。汽輪機上端軸承由于供油量不足而使軸承油溫偏高,是因軸承離油泵較遠,油管的通流面積偏小,導致管路損失增加所造成的,因此將上端軸承供油油管的直徑由Φ16改為Φ19。在試航中,上端軸承油溫始終處于正常范圍內。
3.5 振動問題的解決
經計算,汽輪機轉子的一階臨界轉速是13553r/min,臨界轉速的裕度是78.3%;循環(huán)泵轉子的一階臨界轉速是3029r/min,一階臨界轉速與*高工作轉速之比是3.833。通過計算表明:汽輪循環(huán)泵轉子的臨界轉速遠高于其*高工作轉速。由此說明:原泵軸系在轉速為260r/min時有一橫向振動共振峰值不是機組本身固有的共振頻率,而是由于機組的基礎不牢固或基礎剛性不夠所造成的。試車臺試車時實測,當循環(huán)泵轉速在250~300r/min時,機組振動值是0.03mm。在試車臺試車期間,2臺汽輪循環(huán)泵在各工況點均未出現共振現象。在試航時,左舷汽輪循環(huán)泵在工作區(qū)沒出現共振點,而右舷汽輪循環(huán)泵,轉速約為320~330r/min時,機組出現共振點,原因就是此臺機組基礎的剛性較差。解決的方法是:加強右舷汽輪循環(huán)泵基礎的剛性,或工作時盡量避開在該轉速下運行。
對循環(huán)泵轉子、減速器轉子、汽輪機轉子提高或增加了動平衡試驗要求。原泵設計要求只對循環(huán)泵轉子上的工作輪做靜平衡試驗,轉子不做動、靜平衡試驗,改進設計后不僅要求工作輪做靜平衡試驗而且要求整個循環(huán)泵轉子(包括工作輪及其它附件)做靜平衡試驗和動平衡試驗。試驗結果顯示循環(huán)泵轉子的不平衡量較大,這會造成機組較大的,不必要的振動。原泵對減速器轉子只要求做靜平衡試驗,新的改進設計要求增加動平衡試驗,結果證明此試驗非常必要。對汽輪機轉子動平衡試驗允許不平衡量按現行標準進行計算,要求比原設計有很大提高,從34g/cm改為18.23g/cm。小編推薦消防增壓泵、消防穩(wěn)壓泵、消防主泵、消防高壓泵、噴淋泵、消防供水設備、消防供水、消防給水、消防供水系統、消防控制柜、消防控制箱、水泵控制柜、成套供水設備、環(huán)保工程、消防設備公司 、環(huán)保專用水泵及給排水設備上等產品供應商:上海市三星水泵廠 上海意海耐腐蝕泵制造有限公司 上海市新三星給排水設備有限公司 轉自:國際泵閥貿易網
通過對三個轉子進行動平衡試驗,使汽輪循環(huán)泵整個機組的振動、噪音明顯降低。
3.6 增設電動油泵
過去汽輪循環(huán)泵在啟動時和停機時,都用人力手搖油
泵
給各需要潤滑的部件供油,此操作勞動強度較大?,F設計了一套電動油泵代替原手搖油泵,而原手搖油泵依然保留,作為電動油泵的備用油泵,這就大幅度降低了船員的體力勞動強度,深受工人和船員的歡迎。
3.7 改進工藝提高產品質量
3.7.1 對減速器的齒輪提出加工精度要求
原減速器齒輪沒有加工精度等級要求,改進設計時,根據國家標準和哈汽廠現有的加工水平和能力,提出了減速器齒輪的加工精度要求。
原泵為了達到減速器齒輪嚙合接觸斑點的要**通過特制的對研臺的對研來實現的,在改進設計中發(fā)現對研臺上的接觸斑點與機組實際的接觸斑點不一定重合,是不真實的,因此將一對嚙合齒輪在機組上嚙合,根據嚙合情況對齒輪進行配滾配磨,幾次配滾配磨、嚙合后的接觸斑點才是真實的,是真正在機組上的接觸斑點,這樣加工就保證了齒輪的加工精度。
通過以上措施,陸試和航試中運行是平穩(wěn)的,噪音和振動顯著下降,因此說明該項設計要**正確可行的。
3.7.2 提高循環(huán)泵二橡膠軸瓦瓦窩的加工精度
循環(huán)泵上部橡膠軸瓦是安裝在循環(huán)泵泵殼上部,下部橡膠軸瓦安裝在**、**半導向器上,**、**半導向器安裝在循環(huán)泵殼的下部。改進前泵殼和**、**半導向器是分別加工的,因此循環(huán)泵二橡膠軸瓦瓦窩中心線容易產生誤差,精度難以保證,循環(huán)泵軸與二橡膠軸瓦的間隙不均勻,容易產生泵軸徑向不對稱偏移,增加橡膠軸瓦和軸的磨損或產生粘牢現象。
改進設計中,重新設計了
泵
殼膛孔圖,要求先膛泵殼下部各孔及倒角和端面,然后不下機床,把加工完外圓的**、**半導向器和軸承蓋裝上,繼續(xù)鏜其余各孔和端面,包括上、下橡膠軸瓦的瓦窩,這樣就保證了上、下二橡膠軸瓦的中心線在同一軸線上,確保了實現圖紙的設計要求。
在安裝循環(huán)泵時,二橡膠軸瓦對中一次成功,不必再多次刮瓦窩找中,既節(jié)約了安裝時間,又減輕了工人的勞動強度。
汽輪循環(huán)泵的減速器軸和循環(huán)泵軸是用螺栓剛性連接,在連接時用千分表在各點測量,靠刮軸的端面來達到對中的要求,非常費時而且麻煩。改進設計時,在循環(huán)泵軸一端車出一個3mm的凸臺,在減速器軸一端車出一個3mm的凹臺階,二連接端面相對中心線都有垂直度要求,在兩軸連接時,以二凹凸臺為基準,對中非常容易,可以做到對中一次成功。
3.7.3 循環(huán)泵工作輪采用數控機床加工
循環(huán)泵工作輪是螺槳式的泵輪,葉片型線較復雜,原
泵
輪靠手工一點點用砂輪來磨,勞動強度大,工作環(huán)境差,費時費力,加工精度不易保證。這次采用數控機床進行工作輪粗加工和精加工,*后使用人工用砂輪、砂紙磨削達到*后尺寸和光潔度,這樣既省時又省力,精度完全滿足要求。
4 結束語
汽輪循環(huán)泵通過試車臺全負荷試車,全船的試航和近一年的航行運行,運行情況良好,完全符合規(guī)格書的要求,某些指標甚至高于規(guī)格書的要求。此改進設計達到了預期的效果。
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